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长庆油田采油一厂低成本“新技术”激活“效益田”

来源:文化艺术网-文化艺术报 作者:肖云 时间:2020-07-31

文化艺术网-文化艺术报讯(通讯员 肖云)截至7月23日,长庆油田采油一厂在杏河区域实施仿肽清洁压裂液技术22口,利用措施废液5300方,单井节约用水240方,节约费用0.5万元/口。“推广应用低成本工艺技术,是驱动油田效益发展,让老油田‘永葆青春’的制胜法宝。”该厂工艺研究所负责人说道。

安塞油田开发已超过30年,面对老油田含水升高、注水井井筒矛盾突出,集输系统老旧、布站及流程管网复杂,且隐患治理投入不足等重重挑战和突出矛盾,长庆油田采油一厂坚守“保稳产、提单产、保安全、提效率”的工作主线,在精细油藏开发基础管理,强化科研技术攻关能力上狠下功夫,依靠“低成本”“新技术”一路过关斩将,打造提质增效和效益发展的核心利器。

针对带压作业费用高、工期长等问题,该厂开展HS可逆凝胶暂堵新工艺试验4口,单井作业成本降低4.5万元;针对更换注水井口风险高、泄水量大等问题,开展液氮速冻更换井口新工艺试验13口,单井作业成本降低0.9万元;开展注水井新工艺新技术试验,配套研发泄压设备17套,优化检串作业方式,累计泄压69口,节约带压费用902万元。扩大提高采收率工艺试验,在11个井组开展泡沫辅助减氧空气驱试验,累计增油3066吨,井组递减由17.6%下降至-2.2%;实施粘弹表面活性剂驱3个井组,累增油3974吨,井组递减由7.5%下降至-2.1%,投入产出比为1:1.5。

上半年以来,该厂结合提质增效专项行动,制定效益评价方案,按照基本运行成本、运行成本、完全成本三条线,划分ABCD四类效益评价结果,采取“关、减、改、增”四类措施,安排工作量3439井次,优化指导油田效益开发。围绕降成本、提单产目标,持续丰富增产工艺技术体系,推广压裂液循环利用技术,在三杏、王南等措施集中区域应用,通过在线配液、循环利用,预计缩短占井周期2天,平均单井节约费用1.0万元。实施自主活性剂清洗529口,单井日增油0.36吨,单井施工成本1.5万元,产出投入比3.2。持续优化油井堵水模型,通过应用方案设计软件,形成不同渗流特征的堵剂类型与段塞模型,结合生产实际与实施效果,对堵剂体系、段塞设计进一步丰富和优化,提高堵水措施针对性,实现措施效果效益最大化。


 

编辑:庞阿倩

 
 
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