文化艺术网—文化艺术报讯(通讯员 赵奇 王立) 11月17日,笔者从采油工艺研究所了解到,中国石油长庆油田采油四厂油井智能间开累计节约电量270万千瓦时,提质增效累计节约电费达160万元。油井智能间开上线率和执行率两项指标,均排名油田公司前列。
今年是采油四厂开发建设的第23个年头,随着油井开发年限增长、油藏开发矛盾增多,加之“三低”油藏开发现状,使得低产低效油井占比达到采油四厂开井总数的近60%,对油田稳产造成严重影响。面对稳产上产、效益开发的新任务、新挑战,采油四厂从锻造油井智能间开这一提质增效“利器”着手,运用技术化、智能化手段,打破油井间开“粗放低效”的老套路,形成“专属定制”的新模式,让油井智能间开更好为采油四厂“油气并举”高质量发展服务。
低产低效油井为何要实施间开?从高质量发展角度来分析,这类油井存在井筒故障率高、投入产出比低等问题,而油井实施间开可以达到保证井筒运行质量、节约生产运行成本、减低员工劳动强度等效果,因此间开成为高质量、高效益开发低产低效油井的首选。
什么是“粗放低效”?自2010年以来,油井间开在采油四厂大致经历了研究实验、稳步推进、推广应用、数字智能四个阶段,但在前三个阶段中,由于“大周期单轮次”“区块大井场散”“多数人工操作”等因素影响,致使间开制度不科学、运行操作不智能等“粗放低效”问题普遍存在,严重影响油井间开效果。
近年来,采油四厂技术人员秉承啃最硬骨头、挑最重担子优良作风,着力将工作重点放到打破“粗放低效”上来。他们通过深化间开理论研究、升级物联网配套、研发间开云平台等举措,科学引进制度计算、动态优化、启停调度、状态监控、指标评价等“五大工具”,配套日监督、旬核查、月通报管理模式,保证470多口低产低效油井“小周期多轮次”高质量间开。以化1-X1单井间开为例,原来间开制度是开18小时停6小时,但通过“五大工具”计算可知,开4小时停2小时才是其最佳间开方案,经过“小周期多轮次”间开后,这口油井日产液量保持了原有1.85方日产水平,节约电力资源近25千瓦时。
据了解,“以前人工启停油井,单趟都在10公里以上。自从油井间开智能化后,一键启停、远程操控的便捷,极大减缓了员工的劳动强度。”在一线员工纷纷点赞的背后,是技术人员从提升劳动效率、减低劳动强度出发,依托现有数字智能油田建设成果,先后投入资金用于井场RTU更换升级、智能间开控制柜改造等工作的结果,下一步为创建绿色、环保油田夯实基础。